Programming, electronics, lifestyle
Навигация по проекту:
В прошлой статье от 13 декабря 2020 года я рассказывал как мы разобрали редуктор и что там увидели. После этого мы поехали на выходные за город, чтобы в пристрое моего отца отмыть редуктор от масла в обезжиривателе и других едко пахнущих жидкостях.
Не сказать что получилось супер идеально. На стенках все равно местами остались вкрапления бронзовой крошки и маслянистых растворов.
После чистки вскрылось то, что на выходном зубчатом колесе, а точнее на ступице разбилось посадочное место под подшипник. Если честно в тот момент я совсем расстроился, касаемо произведенной покупки. Для решения проблемы была идея сделать засечки на ступице под посадочным местом, чтобы подшипник сел плотно, однако с решением этого вопроса решили отложить. И хорошо)
Затем мы начали искать манжетные уплотнения выходного вала. Цены очень разнились от 100 до 2000 рублей за штуку. Но после пары дней анализа продавцов подобных изделий, я наткнулся на компанию которая занимается производством резинотехнических изделий в Самаре – LEOTEK VOLGA.
Огромным плюсом стало то, что их склад находится в Самаре и они согласились просто за наличку продать несколько манжет.
В итоге все манжеты обошлись нам в 194 рубля:
Как вывод: советую обратить внимание на локальных производителей изделий. А не искать перекупов, тем более в других регионах.
Далее мы поехали на завод забирать валы, которые нам выточили наши партнеры специализирующиеся на металлообработке. А заодно захватили венец редуктора, чтобы получить комментарии касаемо посадочных мест под подшипники и износа бронзового венца. Как нам рассказали: износ не критичный и у редуктора есть значительный ресурс. А что касаемо посадочных мест, то их нужно гильзовать: стачивать часть металла со ступицы и усаживать другую железку поверх.
Кстати с одного из торцов ступицы были небольшие задиры, снятие подшипника из-за которых было невозможным. После гильзования эта проблема должна решиться.
Открытым остается вопрос нужны ли новые подшипники. Пока мы остановились на том, что после гильзования взглянем подробнее на имеющиеся.
Позже я получил комментарий от ещё одного специалиста, который просмотрев видео, что мы снимали в предыдущей части, сказал ряд вещей:
Как итог, мы решили:
Второй крупный шаг который мы сделали, помимо приобретения и работ по мотор-редуктору – точение валов шреддера. Эту работу мы заказали работу у наших партнеров – производственного кооператива "ТехноСпектр"
.
Нам предложили несколько вариантов изготовления:
Что плохо в первом варианте, так это то, что исходный шестигранник может быть достаточно кривым.
Также оба эти варианта можно было бы закалить и произвести пост-обработку по выверению размеров +3000₽.
По проекту Precious Plastic валы изготавливались из шестигранника из обычной стали марки C45
без последующей термообработки. Это не противоречило нашей логики и так мы и сделали.
Однако у данного способа оказался минус: центровка на станке производилась по двум граням и на изделии центр получился немного смещённым относительно центра точеного цилиндра.
Пока сложно сказать на сколько это будет критичным, так что подождём и посмотрим что получится на выходе.
Бонусом прорекламирую наших партнеров. Ребята занимаются изготовлением сложных, высокоточных деталей и узлов. Применяют передовые технологии металлообработки и современные режущие и измерительные инструменты. Был у них на производстве – очень понравилось.
Контакты для связи: